近些年來,我國國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展,但能源供應(yīng)明顯不足。另一方面,我國的工業(yè)企業(yè)電動機用電量約占全國發(fā)電量 的60%~70%,風(fēng)機和泵類設(shè)備年耗電量約占全國電力消耗的1/3,造成這種狀況的主要原因是風(fēng)機和泵類等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方法是通過調(diào)節(jié)入口或出口的擋板、閥門開度來調(diào)節(jié)給風(fēng)量和給水量,其輸出功率大量消耗在截流過程中,而且因此造成的維護、維修費用占到生產(chǎn)成本的7%~25%,是一筆不小的生產(chǎn)費用開支,節(jié)能顯得尤為重要。
目前,我國在建、新建的飼料廠已呈大型化、智能化,將來還會向特大型化發(fā)展。冷卻風(fēng)機是飼料加工中必不可少的設(shè)備之一,隨著設(shè)備產(chǎn)量的增大,電機功率也相應(yīng)增大,而且經(jīng)常在設(shè)計中,冷卻風(fēng)機電機的容量比實際需要高,存在“大馬拉小車” 的現(xiàn)象,效率低下,造成電能的大量浪費。在競爭成白熱化的飼料加工企業(yè)中,節(jié)能降本增效迫在眉睫。我們知道,冷卻風(fēng)機的軸功率與轉(zhuǎn)速成三次方關(guān)系,當(dāng)風(fēng)機轉(zhuǎn)速下降時,消耗的功率也大大降低,因此節(jié)能潛力非常大。隨著變頻器技術(shù)的快速發(fā)展,在飼料加工的冷卻風(fēng)機上要盡可能推廣交流變頻器調(diào)速裝置的應(yīng)用。
1 變頻調(diào)速原理
三相交流異步電動機的轉(zhuǎn)速計算公式如下:
式中,n為電動機轉(zhuǎn)速,r/min;f為定子交流電源的頻率,Hz;p為電磁極對數(shù);s為轉(zhuǎn)差率。
由上式可知,電機轉(zhuǎn)速與工作電源輸入頻率成正比,通過改變電動機工作電源頻率可以達到改變電機轉(zhuǎn)速的目的。
2 變頻器的結(jié)構(gòu)和工作原理
變頻器是一種電動機控制器,它可將交流主電源輸入轉(zhuǎn)換成可變交流波形輸出。為了控制電動機速度或轉(zhuǎn)矩,輸出的電壓和頻率會受到調(diào)節(jié)。變頻器可以根據(jù)系統(tǒng)的反饋來改變電動機的速度。變頻器還可以根據(jù)來自外部控制器的遠程命令來調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速。
其主要構(gòu)成見圖1(丹佛斯FC系列變頻器)。
3 飼料廠冷卻風(fēng)機系統(tǒng)存在的問題
接著重新設(shè)計了冷卻風(fēng)機的二次控制電路,見圖3。最后在冷卻器主體底側(cè)和風(fēng)管上安裝溫度傳感器,根據(jù)所測料溫及對料溫的要求,調(diào)節(jié)變頻調(diào)速器,調(diào)節(jié)冷卻速度,從而降低功耗。
3 飼料廠冷卻風(fēng)機系統(tǒng)存在的問題
(1)電機始終工作在工頻50Hz狀態(tài)下,電能消耗大,浪費嚴重,而且噪音大。
(2)由于電機為直接啟動或星三角降壓啟動,啟動電流等于4~7倍額定電流,這樣會對機電設(shè)備和供電電網(wǎng)造成嚴重的沖擊,并且還會對電網(wǎng)容量要求過高,啟動時產(chǎn)生的大電流和震動對擋板和閥門的損害極大,對設(shè)備、管路的使用壽命極為不利,對開關(guān)回路電器元件、二次繼電回路儀表損壞較大。
(3)普通控制方式基本上為手動操作調(diào)節(jié)風(fēng)門,工人的勞動強度大、控制精度低、可靠性差、維護工作量大。
4 變頻器在飼料廠冷卻風(fēng)機節(jié)能上的分析
以飼料廠30kW的冷卻風(fēng)機為例,電機銘牌上顯示電壓為380V,電源頻率50Hz,功率因數(shù)為0.82,額定電流為55.6A。
先分析工頻時運行工況:在工頻50Hz運行狀態(tài)下,風(fēng)機恒轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),此時因轉(zhuǎn)速過高,瞬間風(fēng)量過大,造成完整的顆粒料破裂,且使顆粒所含水分降低,從而影響了飼料的品質(zhì)。要解決這個問題只有去調(diào)節(jié)風(fēng)機出風(fēng)的風(fēng)門,致使輸出功率大量消耗在風(fēng)門上,造成較大浪費。
再分析變頻時運行工況:首先把冷卻風(fēng)機的一次控制電路圖作了改造,見圖2。
接著重新設(shè)計了冷卻風(fēng)機的二次控制電路,見圖3。最后在冷卻器主體底側(cè)和風(fēng)管上安裝溫度傳感器,根據(jù)所測料溫及對料溫的要求,調(diào)節(jié)變頻調(diào)速器,調(diào)節(jié)冷卻速度,從而降低功耗。
從圖2~圖3可以看出,冷卻風(fēng)機變頻控制改造較簡單當(dāng)。變頻器出現(xiàn)故障時,冷卻風(fēng)機需連續(xù)運行,可以通過SA電機工頻/變頻運行轉(zhuǎn)換按鈕,使冷卻風(fēng)機切換到工頻狀態(tài)下運行,變頻器修復(fù)后,再人工切換回變頻運行,保障系統(tǒng)長期正常運行。并且在系統(tǒng)改造中加入了PLC,為以后的工廠集散控制、系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)作了鋪墊。
國內(nèi)某飼料廠的冷卻風(fēng)機經(jīng)改造后,風(fēng)機轉(zhuǎn)速下降到原工頻轉(zhuǎn)速的86.74%,就可以滿足正常生產(chǎn)需要,其所消耗電能下降為19.76kW·h,節(jié)電34.15%。按此廠生產(chǎn)情況分析,可節(jié)約成本:300d/年×20h/d×30kW×1.2元/元kW·h×34.15%×2=14.8萬元(此廠為2條制粒冷卻線)。
另外,由于變頻器內(nèi)部濾波電容的作用,功率因數(shù)提高到接近1,從而減少了無功損耗,增加了電網(wǎng)的有功功率。還有,利用變頻器的軟啟動功能可以將啟動電流從零開始,最大值也不超過額定電流,減輕了對電網(wǎng)的沖擊和對供電容量的要求,延長了設(shè)備的使用壽命。
5 結(jié)論
通過以上分析,可以得出飼料廠冷卻風(fēng)機通過變頻節(jié)能不但可行,而且節(jié)能效果十分明顯,雖然一次投資有點大,但回報率相當(dāng)高。